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73.5kn,按照航空動力領域的表達習慣,大概相當於7500kgf。
結合改進後渦噴14的1040kg自重,不難計算出這台發動機在海平麵狀態下的推重比竟然高達7.2。
這個數字甚至讓始終維持古井不波的閻忠誠都嘴角微微抽動了一下。
不過他最終還是憋住沒有笑出聲來。
“咳咳——”
“確定能穩住這個推力數據麼,沒有突破共同工作線吧?”
由於存在之前所說過的“性能餘量”,航空發動機是可以通過打雞血的方式來提高性能的,代價則是壽命降低和可靠性下降。
尤其是對於尚且處在原型機測試階段的發動機來說,因為還沒有在控製係統層麵做出限製,所以很容易出現超限工作的情況。
“這個……推力數據目前非常穩定,通用特性曲線數據需要計算一下。”
說話間的功夫,那名一直在觀察數據的工程師已經從旁邊拿過另外一台筆記本電腦,開始在上麵進行數據分析。
常浩南對於這個數字倒是不算特彆驚訝,他在完成設計之後進行仿真模擬時,就已經大概算出改進之後的壓氣機能夠提供大概10%水平的性能優化,而實際產品在這個基礎上性能再突破一點也很正常。
但已經有幾個坐不住,手頭又沒什麼要緊工作的人蠢蠢欲動,想要起身過去圍觀了。
“稍安勿躁,先把這一輪空中性能試驗做完!”
閻忠誠表麵上並沒有什麼反應,但從他微微有些顫抖和嘶啞的聲音來看,內心也絕不是那般平靜。
他當然不是不想慶祝。
實際上,儘管按照標準要求,高空模擬考核試驗時應該選擇10個左右不同的進口總壓狀態點進行試驗,以對應測試範圍內發動機的平均工作狀態。
然而這一次要測試的數據隻是最普通的海平麵推力,在一個狀態點如果能把數據穩住,應該就不會出什麼問題。
畢竟要模擬的速度段也隻不過是0.4-0.6馬赫而已。
但過去的幾十年中,他實在是經曆過太多次失敗了。
甚至有過上一秒還處在正常工作狀態、看上去性能也十分穩定的發動機,下一秒就突然出現重大事故,以至於原型機完全損毀的情況。
也有過因為設備故障,導致電腦端的實時讀數出現差錯,等到試驗結束才發現是空歡喜一場的時候。
所以在整個試驗結束,看到最終輸出的正式結果之前,他實在是不敢在精神上有半點鬆懈。
時間一分一秒地過去,整個操作室內幾乎隻能聽到高速氣流流過葉輪機械時候的嘯叫聲,和試驗指揮的口令聲。
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“開始調節進口總壓,步長6.0kpa,15個測量狀態點……”
“最大推力測試完成,調整油門杆位置到最大連續位置……”
“快速調整油門杆,在最大連續和最小加力狀態中間進行切換。”
終於當實驗進行到這一步時,連常浩南都稍微感到了一絲緊張。
推力瞬變本身是一個單獨的試驗科目,但實際上在其它測試進行的過程中,也會同時有所涉及。
就比如現在。
而加力狀態下的快速收油,01號原型機就是在這個過程中誘發的喘振。
好在,無論是發動機的工作聲音,還是電腦屏幕上顯示的數字,都隻是出現了一瞬間的波動,然後便恢複了正常。
“關閉加力燃燒室,調整油門杆到中間……”
負責指揮的工程師努力保持著聲線的平靜。
終於,最後一項飛行慢車狀態下的最後一個數據點也完成了記錄。
“穩態性能試驗,結束……”